2019年4月起,鋼鐵行業進入全面超低排放時代,高爐煤氣精脫硫作為源頭治理的關鍵技術,經過近4年的發展,全國已經投產近50套,干法脫硫工藝已經成為主流工藝。
干法精脫硫采用的吸附劑分為兩種類型:一種為可再生型吸附劑,另一種為不可再生型吸附劑。而不可再生型吸附劑失效后,會形成新的固廢或者危廢,從而增加廢棄物處理費用,為了解決這個問題,中琉科技聯合福州大學開發了可再生型吸附劑,不僅可以降低吸附劑使用成本,還可以得到高濃度的含硫煤氣,為高爐煤氣精制硫磺提供了可能。目前,中天南通鋼鐵高爐煤氣精制硫磺項目,已經于2024年3月31日正式產出硫磺,實現了真正意義上的高爐煤氣中硫的零排放目標。
2024年5月16日,在中國鋼鐵工業協會主辦(冶金工業規劃院承辦)的《鋼鐵行業高質量超低排放技術交流會》會議現場,中琉科技介紹了相關工藝包的研發歷程,近300名專家、學者參觀并考察生產現場,參觀了解了高爐煤氣精制硫磺項目的現場運行情況。
高爐煤氣精制硫磺項目,可以將煤氣脫硫工程中吸附下來的硫轉化成單質硫,實現硫的零排放并資源化再利用。按照中天(南通)1#、2#高爐的2×50萬m3/h的高爐煤氣處理量,每年產生近1000噸的單質高純度硫磺,可以減少脫硫吸附劑固廢/危廢近20000噸左右;綜合硫磺產品的經濟收益和節約的固廢處置費用,每年可帶來約3000萬的經濟收益。
來源:我的鋼鐵