為積極響應集團“提質增效 加快周轉”主題號召,大明設備人開足馬力,積極動腦動手,通過落實責任到個人、集思廣益等,全力打造效率增長點。即使小改造,也有大提升!
今年10月份,大明杭州加工中心引進了國內可靠的過濾機設備替代2#CGL原裝老舊的乳化液循環過濾機,使過濾效果得到穩定保證。但新裝過濾機由于安裝位置所限,排渣口沒有接渣空間,砂渣需要人工定期鏟進收渣袋再吊運出地坑,增加了人工勞動時間。 為提升排渣效率,大明杭州加工中心設備室高度重視,群策群力、大膽創新,通過現場空間測繪,設計制造了1臺電控自動提渣機,下端伸入過濾機排渣口下方,上端引出到地面接渣區域,避免了人工鏟運,從根本上提高了收渣效率,也幫助節省了人工作業成本。 自7月下旬以來,大明杭州加工中心深加工業務訂單呈爆發式增長,現場物料轉運壓力急劇加大。主力轉運設備15#小行車使用頻率很高,但行駛速度較慢,無法跟上生產節奏,亟待改造以加快周轉效率。 為此,大明杭州加工中心設備室行車組結合機組吊運現場及工況,多次分析探討出了最可行且對繁忙作業影響最小的方案:更換速比更小的減速機,之后利用白、夜班機組人員下班、上班的錯峰時間間隙加班改造,經過現場測繪、調整機座位置、更換減速機等系列操作,用較短時間完成了改造,不僅提升了現場轉運速度,縮短了成品板料發貨時間,也為深加工業務當量的穩步提升奠定了堅實基礎。